
生产成本中,退火工序独占30%有多,目前已经开展了错峰用电、提高装炉量等方法,但改善空间有限,如果能将现有的电炉改为燃气炉,则成本将有大幅的下降!”在年初工作会议中,技术本部总监郝巍巍大胆提出改造方案,经过公司董事会的深入研究,决定今年对二期车间的电炉进行改造,方案为:第一,将现有电炉改为燃气加热方式;第二,将其中2套炉改为高温炉,退火温度可达800℃以上;
方案确定,只待施工。经过详细的方案论证,准备,于7月底开始进行改造,共用了1个月的时间,改造完成,并顺利调试生产。
现二期车间退火炉全部为燃气退火炉,生产效率大大提高,生产成本比电炉降低了约40%左右,2套高温炉也陆续试验高温料,并取得一定的成果。
在取得实际成本效益后,公司蠢蠢欲动,也有计划将一期车间的电炉进行改造,经测算,如改造一起车间电炉,不但是退火吨钢成本的下降,随着天燃气用量的增加,还可将天燃气的单价降低一定的百分点,可谓一箭双雕。